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如何解決數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障
點(diǎn)擊次數(shù):2050 更新時(shí)間:2015-06-29

如何解決數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障


  生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)遇到數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強(qiáng)、診斷難度大。導(dǎo)致此類故障的原因主要有以下方面:
  
  1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動(dòng)或變化
  
  2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULLOFFSET)異常
  
  3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常
  
  4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分故障
  
  5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。
  
  1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動(dòng)
  
  系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。機(jī)床修理過(guò)程中某些處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢應(yīng)作適時(shí)地調(diào)整和修改;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動(dòng)也可能造成參數(shù)實(shí)測(cè)值的變化,需對(duì)參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。
  
  2.機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常
  
  一臺(tái)THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng)。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過(guò)程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過(guò)切)。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng)、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常;無(wú)任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對(duì)以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。
  
 ?。?)檢查機(jī)床精度異常時(shí)正運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長(zhǎng)度補(bǔ)償、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對(duì)及計(jì)算。
  
 ?。?)在點(diǎn)動(dòng)方式下,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,經(jīng)過(guò)視、觸、聽對(duì)其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)聲音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng),噪聲更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。
  
 ?。?)檢查機(jī)床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動(dòng)Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況。在單向運(yùn)動(dòng)精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說(shuō)明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:①機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動(dòng),表現(xiàn)出zui標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng)。
  
  無(wú)論怎樣對(duì)反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,第①段的移動(dòng)距離也越大。
  
  分析上述檢查,數(shù)控技工培訓(xùn)認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常;二是機(jī)械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠*脫開,分別對(duì)電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。電機(jī)運(yùn)行正常;在對(duì)機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動(dòng)絲杠時(shí),返回運(yùn)動(dòng)初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動(dòng)。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。
  
  3.機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常
  
  一臺(tái)數(shù)控立式銑床,配置FANUC0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動(dòng)時(shí)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺電機(jī)抖動(dòng)比較嚴(yán)重,啟停時(shí)不太明顯,JOG方式下較明顯。
  
  分析認(rèn)為,故障原因有兩點(diǎn),一是機(jī)械反向間隙較大;二是X軸電機(jī)工作異常。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對(duì)存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動(dòng)消除,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常。
  
  4.機(jī)床位置環(huán)異?;蚩刂七壿嫴煌?br>  
  一臺(tái)TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC18i,全閉環(huán)控制方式。加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,精度誤差zui小在0.006mm左右,zui大誤差可達(dá)到1.400mm.檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;",待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為“-1046.605",記錄下該值。然后在手動(dòng)方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語(yǔ)句,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992",同*次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm.按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動(dòng)到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該語(yǔ)句,數(shù)顯的示值不定。用百分表對(duì)Y軸進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過(guò)大。對(duì)Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補(bǔ)償,均無(wú)效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問(wèn)題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,當(dāng)Y軸松開時(shí),主軸箱向下掉,造成了超差。
  
  對(duì)機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時(shí),先把Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時(shí),先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。


數(shù)控機(jī)床工作效率來(lái)源于設(shè)備加工精密度


    對(duì)于數(shù)控機(jī)床,其精度主要包括幾何精度傳動(dòng)精度運(yùn)動(dòng)精度和位置精度等,如果出現(xiàn)精度超差,應(yīng)根據(jù)工件精度反應(yīng)出來(lái)的情況,借助子各種檢測(cè)工具,判斷出機(jī)床出現(xiàn)的是哪一類的超差,然后對(duì)可能引起這類誤差的因素逐一檢查,根據(jù)判斷,修復(fù)機(jī)械零件或者通過(guò)修改機(jī)床參數(shù)的方法,排除影響精度超差的因素。砂輪主軸的徑向跳動(dòng)及軸向竄動(dòng)將嚴(yán)重影響前刃面徑向跳動(dòng)及導(dǎo)程誤差,進(jìn)而影響至分度,而砂輪頭導(dǎo)軌與工件頭中心線平行度誤差將使導(dǎo)程超差,而分度盤精度將影響到分度精度。檢測(cè)后,發(fā)現(xiàn)砂輪主軸跳動(dòng)以及砂輪頭與工件中心線超差。故對(duì)砂輪主軸及導(dǎo)軌進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)砂輪主軸軸承及導(dǎo)軌導(dǎo)輪有較大磨損,故采取更換零件法進(jìn)行替代?! ?/span>

    因此,設(shè)計(jì)一個(gè)雙輸入單輸出模糊控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)模糊控制,模糊控制器由模糊化,模糊推理決策及反模糊化組成,其主要作用是實(shí)現(xiàn)模糊算法,模糊控制器分為和通用兩類。如果選用模糊控制器,雖推理速度快,但昂貴,靈活性差。我們選用通用模糊控制器,如果由單片機(jī)軟件實(shí)時(shí)運(yùn)行模糊推理決策,需要一定時(shí)間,將導(dǎo)致實(shí)時(shí)性差等問(wèn)題。倘若事先通過(guò)離線的模糊化,模糊推理決策及反模糊化,取得一張模糊控制表,然后將此表放在單片機(jī)中??刂茣r(shí),通過(guò)查表控制輸出量,就可解決實(shí)時(shí)性差的問(wèn)題。

    為了提高數(shù)控機(jī)床的加工精度及工作效率,必須把數(shù)控機(jī)床油箱溫度控制在一定的范圍內(nèi)。一方面,油溫的變化,直接影響數(shù)控機(jī)床溫度場(chǎng)的變化,而溫度場(chǎng)的變化,又影響位移場(chǎng)的變化,位移場(chǎng)變化,不可避免地影響加工精度。

    另一方面,溫度變化,影響油液的黏度。通常情況,溫度上升,油液的黏度下降。黏度過(guò)高,阻力太大,不利液壓泵的起動(dòng)和工作;黏度過(guò)低,容易引起漏油,影響整個(gè)液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性。另外,溫度過(guò)高,會(huì)影響液壓元件的壽命并改變液壓油本身的特性。油箱溫度模糊控制原理簡(jiǎn)介任何事物本身存在模糊性。甚至可以定義為另外值,因此,由此推出的一整套理論,稱為糊模數(shù)學(xué)。模糊數(shù)學(xué)的一個(gè)重要分支是模糊控制。處理復(fù)雜問(wèn)題時(shí),模糊理論更接近于客觀存在的規(guī)律,尤其對(duì)時(shí)變、大遲延的被控對(duì)象來(lái)講,模糊控制比傳統(tǒng)控制更一些。模糊控制建立在人工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)被控對(duì)象不需要有的數(shù)學(xué)模型。對(duì)于數(shù)控機(jī)床液壓油箱的溫度控制,操作人員較容易觀察到的是實(shí)際輸出溫度與設(shè)定溫度的差值,以及溫差的變化值。


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